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技術推薦203 | 鋼渣處理安全技術和資源綜合利用研究

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-06-24   瀏覽次數:560

一、項目簡介

在產能提升的同時,鋼渣處理工作暴露出大量的問題,主要有以下幾個方面:

鋼渣處理過程中,發生過各類安全事故。從鋼渣的產生到運輸、從運輸到處理、從鋼渣中回收加工渣鋼和渣鐵。這些事故有一個共性,即通過管理難以徹底解決。既有鋼渣爆炸引起的工亡和燙傷事故、也有渣罐穿漏鋼渣引起的火災事故、還有脫硫渣堆存區域CO濃度高于24×10-6以后,造成職工CO中毒的事故。回收渣鋼和渣鐵過程中,使用落錘作業產生的次生事故,以及拉運廢棄鋼渣外排運輸過程的道路安全事故等。

鋼渣處理工藝流程中間,粉塵和噪音的污染嚴重。粉塵的污染源是KR脫硫渣和精煉爐鑄余渣,噪音的主要污染來源于:①精煉爐鑄余渣粘罐后,采用炮頭車敲擊鑄鋼材質的渣罐產生;②采用落錘作業破碎大塊渣鐵和渣鋼時產生。

從鋼渣和脫硫渣中間回收利用含鐵料的工藝不合理,造成脫硫渣中間的大塊鐵和精煉爐鑄余渣中間的大塊鋼,尺寸大,不符合煉鋼的工藝要求,不能夠用,而且來不及加工,只能堆存。2009年,第二煉鋼廠廠區,堆存了5萬噸待處理的精煉爐鑄余渣鋼,該廠一度成為被鑄余渣鋼大塊包圍的鋼廠;2012年年底,鋼渣廠老區堆存了25萬噸渣鋼和渣鐵,無法及時循環利用。

鋼渣的綜合利用率低,其中脫硫渣和部分廢棄的耐火材料沒有利用途徑,只能作為工業廢棄物向烏魯木齊縣硫磺溝礦區外排填埋處理。在2010年度,公司向硫磺溝婁家莊礦區外排各類鋼渣和廢棄耐火材料15.47萬噸。

針對以上的問題,我們開始查閱相關的文獻,通過學習我們發現,鋼渣處理工藝涉及鐵水脫硫、轉爐煉鋼、電爐煉鋼、精煉、渣處理等多個工藝環節,包含復雜的冶金反應和相變反應,是一個從高溫到低溫的能量轉移過程,是將高溫液體從煉鋼廠向鋼渣廠,在空間上進行位移轉化的過程,各個工序環節涉及的技術問題眾多,部分技術問題,已公開的文獻中間沒有詳細的介紹。

為了解決鋼渣處理工藝過程中出現的問題,公司多批次派出技術人員,前往內地的先進企業,學習渣處理技術,同時建設了熱悶渣工程,用于緩解鋼渣處理工藝能力不足的問題。

2012年熱悶渣工程建設投產后,緩解了公司鋼渣處理工藝中,鋼渣加工處理能力不足的矛盾,但是鋼渣處理工藝過程的安全問題依然存在。遺留的安全技術問題還沒有解決,新投產的熱悶渣工藝環節又產生了新的安全問題。

此外,熱悶渣工程是需要將煉鋼廠的高溫液態鋼渣,通過汽車拉運到7.5Km的鋼渣廠進行處理。汽車拉運液態鋼渣,國內企業出現過爆炸和火災等事故。汽車拉運高溫液態鋼渣危險性極大。

鋼渣的資源化利用,國內外研究比較成熟的是轉爐鋼渣,在建材原料、水泥生產原料、路橋材料等領域已有廣泛的應用,脫硫渣和LF精煉渣、廢棄耐火材料的資源化利用研究,正在進一步的研究和優化之中。

本課題的切入點是鋼渣處理工藝流程包含的一系列技術問題,著眼點在煉鋼的安全生產和鋼渣的綜合利用。

項目組歷時8年,先后學習、分析、研究了鋼渣處理工藝過程中存在的問題,發現了解決問題的一些工藝方法。這些工藝方法,在生中應用后,解決了在煉鋼和渣處理工藝過程中的大部分安全問題。

在渣處理安全工作上取得進步的同時,項目的資源化綜合利用研究,助推了公司從鋼渣中間回收利用含鐵金屬料的技術提升、推動了煉鋼廠全量循環利用渣鋼渣鐵的技術工作;脫硫渣改質資源化利用工藝成功開發;電爐熱兌轉爐液態鋼渣的工藝試驗,為鋼渣的熱能資源化利用、轉爐渣磷容量較大的潛在價值的再利用,提供了工藝參考;鋼渣修路項目的研究,為鋼渣修路項目在新疆實施做了前期的基礎工作,環境效益和經濟效益顯著。

二、關鍵技術及創新點

1、系統研究了轉爐液態渣在鑄鋼材質的渣罐內形成的渣膜特點,將轉爐“濺渣護爐”的技術原理復制,應用于渣罐防止粘罐和穿罐,防止渣罐開裂,消除了渣罐使用(液態鋼渣拉運)過程中的安全隱患。

2、以鋼渣重構理論為基礎,以轉爐液態渣為母液,改質處理脫硫渣,將粉末狀的脫硫渣向轉爐渣轉化,實現了脫硫渣的資源化利用,消除了脫硫渣處理過程中的安全隱患和粉塵污染。

3、鋼渣的爆炸研究,采用減量(降低鋼渣中的鐵含量)和控溫技術的工藝,對于控制爆炸事故效果明顯。

4、以耗散結構理論和晶界工程原理開發的阻斷脫硫渣和LF鑄余渣技術,優化了渣鋼渣鐵的加工工藝,消除了安全隱患。

5、電爐熱兌轉爐液態鋼渣技術,實現了轉爐液態鋼渣熱能和潛在價值在電爐的利用;短流程應用渣鋼渣鐵的工藝,減少了能耗,降低了生產成本,鋼渣產生總量減少,渣輔料消耗降低。

6、LF精煉爐白渣生產脫氧劑、用于鋼渣修路項目,為白渣的工業化應用找到了工藝方法。

三、項目的經濟效益和社會效益

1.項目的直接經濟效益主算依據

(1)公司渣處理領域的安全事故得到了根本的扭轉,其中第二煉鋼廠的渣罐由過去需要65個降低到40個,每年減少投用新渣罐25個,每個渣罐的鑄造成本為25萬元,從2011年起,累計節約渣罐投入成本:25萬元/個×25個/年×7年=4375萬元。(2)精煉爐鑄余渣防止粘罐技術投用,汽車3隊用于敲罐和解體的炮頭車節約1部,鏟運脫硫渣的鏈軌鏟車節約1部,專門拉運脫硫渣的罐車2部,按照1750元的臺班費用計算,自2011年起,節約車輛費用:4×1750×3班/天×365天/年×7年=5365.5萬元,每部特種車輛均價120萬元,減少新車采購費用:120×4=480萬元,車輛費用減少后,累計節約:5365.5+480=5845.5萬元。3)2013~2017年回收渣鋼(粉)合計:1608436.34噸(2010~2012年的數據不完整,沒有核算),按照企業內部價格,均價300元/噸計算,產生效益:1608436.34噸×300元/噸=48253.09萬元項目累計產生直接經濟效益:4375萬元+5845.5萬元+48253.09萬元=5.8473億元

2.項目實施后,年凈增經濟效益如下:

① 每年渣罐節約資金:25萬元/個×25個/年=625萬元/年② 特種車輛每年節約運行費用:4臺車×1750元(臺班)/臺車×3臺班/天×365天/年=766.5萬元/年③ 平均每年從鋼渣中間回收的金屬料產生的價值:48253.09萬元(5年)÷5=9650.618萬元年凈增經濟效益:10615.67984+766.5+625=11042.12萬元

3.項目產生的間接效益

項目實施后產生的間接經濟效益如下:①渣處理工藝過程中杜絕了渣罐穿漏引起的火災事故和爆炸事故,熱悶渣拉運工藝沒有發生事故,安全方面的投入成本降低,相應的管理成本也有所降低。②鋼渣處理的水耗、拉運車輛的減少、崗位人員由于工藝優化得以精簡,渣處理成本降低。③脫硫渣轉化為改質渣以后,原有的脫硫渣處理車間的勞動負荷降低,物流成本減少。④鋼渣從2014年實現零排放以后,企業與當地政府、路政、養護單位的關系改善,管理成本降低。

4.項目產生的社會效益項目的社會效益體現在以下幾個方面:① 安全和環保是目前發展的主題,公司渣處理工藝環節中間,粉塵的減少,事故的控制,改善了企業的形象,提升了企業的競爭力。② 企業與2014年實現固廢零排放后,對于環境的影響減少,企業的固廢作為再生資源,降低了公司的生產成本。③ 公司的渣處理已經接待了梅鋼、酒鋼、山西太鋼等鋼廠學習的團隊,社會效益亦有體現。

 

 

 
 
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